目前,我厂现有除尘系统故障率高,烟尘排放达300mg/Nm³以上,输灰系统设备老化,卸灰时有飞灰泄漏现象,需改造现除尘输灰系统。按照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)规定,现有的旋风分离器十静电除尘器除尘系统无法满足烟尘排放要求,需进行改造。大庆市作为“ 卫生模范城市”对烟尘治理的力度也必将增大,因此需按 进行改造现有除尘系统。鉴于国内布袋式除尘器技术已形成成熟的工艺路线和产品,在 、环保方面有许多优势,已有许多可借鉴经验和工程实例,因此本方案采用国内厂家生产,性能经工程实践考核的布袋尘器产品进行现有系统改造,其技术成熟,除尘效果可以。对热电厂烟尘系统地改造,对热电厂的 稳定运行,实现生产有重要意义,也可以降低系统检修费用、节约电耗、回收飞灰,有良好的社会效益,利于电厂的可持续发展。
在冶金、建材行业,从70年代就已经大量采用布袋除尘器。从80年代开始,我国就在部分电厂就布袋除尘器处理锅炉尾部烟气进行了尝试,但由于当时工艺水平限制,滤料小过关,技术落后,滤袋破损泄漏,导致除尘效率低,换袋频繁、工作条件差,导致布袋除尘器在锅炉尾部烟气处理中没能广泛应用。
近年来,随着滤布材料制造技术的发展,袋式除尘器在滤布强度、耐高度、、等方面都有很大提高。应用布袋除尘器的烟尘排放浓度可以控制在15mg/Nm³-50mg/Nm³,已经广泛运用于电厂、矿山、冶金、化工、水泥、制药、食品等行业作为环境净化和产品回收设备。袋式除尘器应用于锅炉尾部烟气处理已经获得成功。
燃煤锅炉烟气除尘技术经历了水膜除尘、布袋除尘到电除尘的过程,现在又有回到布袋除尘器的趋势。为了对布袋除尘器有 深的了解,本文针对布袋除尘器技术做了简单介绍,并对65t/h旋风锅炉选用布袋除尘器与电除尘器进行技术经济比较,供大家共同探讨。
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